在水泥熟料日產(chǎn)生產(chǎn)過程中,熟料破碎機承擔(dān)著將大塊熟料破碎成合適大小顆粒的作用,破碎機每天24小時連續(xù)運轉(zhuǎn),可以說破碎機是整個篦冷機的咽喉。由于錘頭連續(xù)打擊熟料,錘頭的耐磨性和其固定方式就很重要。老式破碎機存在錘頭易磨損及容易脫落的問題,另外由于熟料破碎機粉碎的是高溫熟料,破碎機軸承在運轉(zhuǎn)過程中可能會由于熱輻射的原因,軸承溫度偏高。
為了提高熟料破碎機的可靠性和運轉(zhuǎn)率,對其結(jié)構(gòu)做了以下改進。
1. 錘頭固定方式的改進
a. 原有設(shè)計 b. 改進后設(shè)計
圖1 錘頭固定方式前后結(jié)構(gòu)對比圖
如圖1所示,改進之前錘頭部分通過銷軸固定在破碎機圓盤上,銷軸兩端通過軸端擋板固定,此時的軸端擋板緊貼圓盤用螺釘固定,軸端擋板暴露在圓盤外端,在生產(chǎn)過程中,由于熟料的沖刷,軸端擋板僅靠螺釘固定極易脫落,從而導(dǎo)致銷軸及錘頭的脫落。為了避免熟料對軸端擋板的沖刷而導(dǎo)致其脫落,我們修改了圓盤的設(shè)計,將軸端擋板在圓盤內(nèi)側(cè)固定,并在螺栓寧緊后,將軸端擋板和圓盤之間間斷焊,有效的避免了錘頭脫落情況的發(fā)生;同時錘頭可以360°旋轉(zhuǎn),減少因大料堵塞而造成的停窯事故。
2. 轉(zhuǎn)子部分軸承溫度偏高的改進
如圖2所示,改進前破碎機殼體和軸承之間的距離為270mm,殼體和軸承之間的距離較近,在生產(chǎn)過程中有時遇到篦床上熟料過多,而得不到及時冷卻的情況時,熟料破碎機機殼體部分的溫度將會偏高,軸承和殼體的距離太近,由于熱輻射的作用,會引起軸承溫度一起升高,導(dǎo)致軸承在高溫下工作,降低了軸承的使用壽命,為了盡量減少軸承溫度由于殼體熱輻射帶來的溫度升高,在不影響破碎機轉(zhuǎn)子擾度的情況下,我們將破碎機殼體和軸承之間的距離由原來的270mm增加到了320mm,另外通過和轉(zhuǎn)子相連接的風(fēng)葉的作用,對軸承部分起到了很好的冷卻作用,有效地降低了軸承工作時的溫度。
3. 熟料破碎機軸承潤滑部分的改進
我院設(shè)計的篦式冷卻機部分采用的的干油站集中自動潤滑系統(tǒng),在以前的設(shè)計當(dāng)中我們把篦冷機所有潤滑點統(tǒng)一通過干油站自動加油,但是篦冷機系統(tǒng)除了熟料破碎機部分屬于高速運轉(zhuǎn)之外,其余的部分都屬于低速轉(zhuǎn)動,兩者之間的潤滑油的需求量相差較大,在生產(chǎn)中往往出現(xiàn)熟料破碎機部分供油不足而其它低速轉(zhuǎn)動的潤滑點部分供油偏多的現(xiàn)象,造成了潤滑油的浪費,因此我們此次將破碎機軸承兩端改成人工手動加油,每8個小時人工加一次。同時在熟料破碎機兩端的軸承蓋上加裝了測溫裝置,能實時監(jiān)控破碎機軸承溫度。這樣有效地避免了軸承潤滑不足的情況的發(fā)生,延長了軸承的使用壽命。
a. 原有設(shè)計 b. 改進后設(shè)計
圖2 軸承處前后結(jié)構(gòu)對比圖
4、熟料破碎機入口端機架的改進
篦冷機熟料破碎機入口端老式設(shè)計是采用的平口設(shè)計,遇到大塊熟料時,容易導(dǎo)致熟料卡在破碎機口處得不到破碎,此次將該處的入口設(shè)計改成敞口設(shè)計,可以有效地消除破碎機開大塊熟料的現(xiàn)象,改造前后結(jié)構(gòu)變化如圖3所示。
a. 改造前 b. 改造后
圖3破碎機外形前后結(jié)構(gòu)對比圖
實踐證明以上對熟料破碎機的改進方案是切實可行的,并明顯提高了熟料破碎機的可靠性和運轉(zhuǎn)率。