normal align=center>
我公司水泥聯(lián)合粉磨系統(tǒng)主機設(shè)備輥壓機(HRC48'×30')配套的行星減速機型號為GYM60-01-00,自投運以來一直運行穩(wěn)定。但進入2013年下半年,發(fā)現(xiàn)該減速機循環(huán)潤滑油站過濾器濾芯內(nèi)部有部分金屬粉末雜質(zhì),技術(shù)人員據(jù)經(jīng)驗判斷認為是減速機內(nèi)部球頂磨損所致,只是對過濾器濾芯進行清洗并更換了潤滑油。后來,在2013年冬季大修拆卸該減速機更換球頂時發(fā)現(xiàn)三級行星齒輪轉(zhuǎn)架輸出軸側(cè)螺栓斷裂一條并掉出,在檢查緊固時發(fā)現(xiàn)其它螺栓也存在不同程度的松動,另有五條螺栓斷裂但未掉出。
1 原因分析
我們對該減速機所有部件進行了拆卸和測量,經(jīng)全方位分析發(fā)現(xiàn):
1)輸出軸和中間連接支撐塊不是整體結(jié)構(gòu),行星架和中間連接支撐塊單薄,存在連接支撐剛性不足等缺陷。
2)在拆卸行星轉(zhuǎn)架前,發(fā)現(xiàn)行星架、輸出軸與中間連接支撐塊之間存在間隙,用塞尺測量發(fā)現(xiàn)間隙大而不均勻,基本在0.1~0.3mm。
3)在拆卸行星架、輸出軸與中間連接支撐塊螺栓時,發(fā)現(xiàn)螺栓拆卸困難,緊固力比較大,分析認為是螺栓鎖固膠所致。后采用加力桿拆卸,發(fā)現(xiàn)螺栓螺紋扣基本全部損壞,螺栓孔存在不平、錯位等現(xiàn)象。見圖1所示。
normal align=center>
圖1:行星架和支撐塊連接螺栓孔錯位情況
綜合以上情況表明:三級行星齒輪轉(zhuǎn)架螺栓斷裂的主要原因是在加工制造過程中,行星架、輸出軸和中間連接支撐塊螺栓孔錯位嚴重,螺栓結(jié)合端面不平,導(dǎo)致行星架、輸出軸與中間支撐塊連接不緊固,并且在運行過程中輸出軸受的力與整體行星架軸向不一致而導(dǎo)致螺栓被剪斷。
2 處理措施
為此,我們采取了如下技術(shù)措施加以改進,效果良好。
1)根據(jù)實際情況和以往經(jīng)驗改進設(shè)計,自己設(shè)計出圖,在保證太陽輪和行星輪運轉(zhuǎn)空間內(nèi),加大支撐塊,支撐塊由原來長方形的設(shè)計改造為三角形的,加大行星架、輸出軸與中間支撐塊的連接和支撐面,加強支撐和連接強度。并且材質(zhì)選為鍛42CrMo。
2)在加工制造及裝配過程中,嚴格控制精度。
3)在組裝過程中,嚴格控制行星架、輸出軸與中間支撐塊的間隙小于0.1mm并保持均勻;同時要求各螺栓孔必須對中,絕對不能存在錯位現(xiàn)象。
4)對行星架、輸出軸與中間支撐塊增加連接螺栓和定位銷子的數(shù)量,連接螺栓由原來的60條M20的螺栓增加到90條M24的螺栓,銷子由原來的24條φ20的增加到36條φ20的定位銷子。注意在緊固螺栓時要均勻涂抹423
螺栓鎖固膠防松,并使用力矩扳手,扭力達到700N.m進行均勻緊固,充分保證定位和連接強度。具體改造前后的三級行星齒輪轉(zhuǎn)架結(jié)構(gòu)見圖2和3所示。
normal align=center>
圖2:改造前三級行星齒輪轉(zhuǎn)架結(jié)構(gòu)圖
normal align=center>
圖3:改造后三級行星齒輪轉(zhuǎn)架結(jié)構(gòu)圖
3 改造結(jié)果
經(jīng)過上述方法處理以后,該減速機運行恢復(fù)正常,從減速機循環(huán)潤滑油站過濾器濾芯內(nèi)部多次觀察未再發(fā)現(xiàn)金屬粉末雜質(zhì)。后經(jīng)長期的生產(chǎn)實際驗證,減速機三級行星齒輪轉(zhuǎn)架螺栓斷裂情況得以徹底解決。