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篦冷機(jī)固定篦床及一段的成功改造

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2018-03-17  瀏覽次數(shù):15
核心提示:浙江江山虎球水泥廠2000t/d生產(chǎn)線采用機(jī)械傳動(dòng)篦式冷卻機(jī),分為兩段傳動(dòng),設(shè)計(jì)有效冷卻面積為52.6m²,入料溫度為1370℃,出

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浙江江山虎球水泥廠2000 t/d生產(chǎn)線采用機(jī)械傳動(dòng)篦式冷卻機(jī),分為兩段傳動(dòng),設(shè)計(jì)有效冷卻面積為52.6m²,入料溫度為1370℃,出篦冷機(jī)熟料溫度為65℃+環(huán)境溫度。

1、存在問(wèn)題

最近兩年,熟料冷卻效果差、熱回收效率低,造成煙室溫度高,二、三次風(fēng)溫低。二段來(lái)料溫度高,二段用的是圓孔篦板阻力較小,料層較厚(700~800mm),風(fēng)機(jī)的電流只能達(dá)到額定電流的50%左右(過(guò)大會(huì)造成窯頭正壓)。圓孔篦板漏料比較多,因此經(jīng)常下紅料,給二段傳動(dòng)、各風(fēng)室支撐梁以及破碎機(jī)軸承都帶來(lái)較大的負(fù)荷,篦冷機(jī)出料溫度達(dá)到150~200℃,篦冷機(jī)維修率高,嚴(yán)重影響了正常生產(chǎn)。近兩年篦冷機(jī)的故障主要有:二段傳動(dòng)軸斷停窯1次、破碎機(jī)軸承溫度過(guò)高停窯1次及高溫造成的其他故障停窯。

2、原因及技改分析

篦冷機(jī)共配10臺(tái)風(fēng)機(jī),風(fēng)機(jī)分布情況見(jiàn)圖1篦下總共分為6個(gè)風(fēng)室,一室配置1臺(tái)平衡風(fēng)機(jī)和2臺(tái)斜沖風(fēng)機(jī),一室有2臺(tái)充氣梁風(fēng)機(jī),二、三室分別配備1臺(tái)風(fēng)機(jī),二段四、五、六室分別配備1臺(tái)風(fēng)機(jī)。

經(jīng)初步分析認(rèn)為,篦冷機(jī)固定篦床供風(fēng)分區(qū)合理,一段高溫端風(fēng)量偏小,造成熱回收率偏低,因此對(duì)篦冷機(jī)固定篦床和一段及配風(fēng)進(jìn)行改造,考慮到重新配置風(fēng)機(jī)投資過(guò)大,在滿(mǎn)足工藝要求的情況下進(jìn)行了如下改造:

1)拆除原篦冷機(jī)前5排固定梁及空氣梁供風(fēng)管道,割去原來(lái)的固定梁支架;

2)篦冷機(jī)前端采用合肥院KID系統(tǒng)及中心區(qū)脈動(dòng)供風(fēng)系統(tǒng),增加熟料淬冷效果,提高二、三風(fēng)溫。KID系統(tǒng)有如下優(yōu)點(diǎn):

中心區(qū)獨(dú)立供風(fēng),使出窯高溫熟料快速冷卻,提高了熟料的強(qiáng)度和易磨性;

永久的固定熟料層保護(hù)篦床,提高篦冷機(jī)的可靠性;

消除“堆雪人”現(xiàn)象,提高生產(chǎn)線的運(yùn)轉(zhuǎn)率;

減少熟料離析影響,熟料分布均勻;

提高二次和三次風(fēng)溫度,熱效率高。

3)將二室固定梁改為合肥院充氣梁結(jié)構(gòu),利用原更換下來(lái)的風(fēng)機(jī)對(duì)其供風(fēng);

4)將二段的圓孔篦板全部更換為合肥院的NSCAG低漏料篦板;

5)新增4臺(tái)風(fēng)機(jī)對(duì)KID系統(tǒng)、KID中心區(qū)、一室及二室供風(fēng);

6)利用部分原有的風(fēng)機(jī),調(diào)整壓頭或改變其供風(fēng)的位置,提高熟料的冷卻效果。

 

圖1:改造前風(fēng)機(jī)布置

 

圖2:改造后風(fēng)機(jī)布置

表1-改造前后篦冷機(jī)風(fēng)機(jī)參數(shù)對(duì)比

改  造  前

改  造  后

供風(fēng)區(qū)域

風(fēng)機(jī)

代號(hào)

風(fēng)壓Pa

風(fēng)量m3/h

供風(fēng)區(qū)域

風(fēng)機(jī)

代號(hào)

風(fēng)壓Pa

風(fēng)量m3/h

固定篦床

F1A

10500

9980

KID周邊區(qū)

FA

11149

15000

固定篦床

F1A

10500

9980

KID中心區(qū)

FB

12136

12000

一室充氣梁

F1充

10840

9144

一室充氣梁

F1充

10840

9144

一室充氣梁

F1充

10840

9144

一室充氣梁

F1充

10840

9144

 

 

 

 

二室充氣梁

F2充

10500

9980

 

 

 

 

二室充氣梁

F2充

10500

9980

第一風(fēng)室

F1

7875

8340

第一風(fēng)室

F1

9002

9942

第二風(fēng)室

F2

6300

36480

第二風(fēng)室

F2

8507

20227

第三風(fēng)室

F3

5250

42480

第三風(fēng)室

F3

6500

43082

第四風(fēng)室

F4

3165

49336

第四風(fēng)室

F4

3165

49336

第五風(fēng)室

F5

2825

42480

第五風(fēng)室

F5

2825

42480

第六風(fēng)室

F6

2700

39000

第六風(fēng)室

F6

2700

39000

3、改造效果

整個(gè)改造過(guò)程約一個(gè)月時(shí)間,改造后經(jīng)過(guò)調(diào)試,篦冷機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)恢復(fù)正常,經(jīng)過(guò)3個(gè)月的考核,效果非常明顯。篦冷機(jī)完全適應(yīng)窯產(chǎn)量的變化,出料溫度降低;二次風(fēng)溫度和三次風(fēng)溫度有所提高;余風(fēng)溫度降低;篦板使用時(shí)間延長(zhǎng),篦板松動(dòng)現(xiàn)象很少出現(xiàn),漏料問(wèn)題得到解決;殼體和破碎機(jī)溫度恢復(fù)到正常水平,破碎機(jī)滾動(dòng)軸承壽命延長(zhǎng)。改造前后篦冷機(jī)性能變化指標(biāo)見(jiàn)表2。

表2-改造前后篦冷機(jī)性能變化指標(biāo)

項(xiàng)目

改造前

改造后

產(chǎn)量t/d

2200

2200

入料口料層厚度mm

600~700

600~700

出料溫度℃

150~200

100~130

二次風(fēng)溫度℃

1000~1050

1050~1150

三次風(fēng)溫度℃

750~850

850~950

故障率%

85~90

>95

實(shí)踐證明木次改造是成功的,設(shè)計(jì)方案是可行的。整個(gè)改造工程體現(xiàn)了投資小,周期知,效果好的特點(diǎn)。

 

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