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0 前言
預(yù)分解窯系統(tǒng)一次風(fēng)機(jī)的主要作用是窯頭煤粉的輸送和供給煤粉燃燒所需的氧,是窯用“燃燒器”主要送風(fēng)工具,而一次風(fēng)量的合理調(diào)節(jié),是實(shí)現(xiàn)窯熟料高產(chǎn)低耗的關(guān)鍵前提。
我公司制造二廠兩條5000t/d生產(chǎn)線的預(yù)熱器采用的是五級(jí)雙系列,窯一次風(fēng)機(jī)采用的是中國(guó)長(zhǎng)沙鼓風(fēng)機(jī)廠的羅茨風(fēng)機(jī)。其參數(shù)見(jiàn)表1所示:。
表1 一次風(fēng)機(jī)主要性能參數(shù)表
型號(hào) |
電機(jī)功率 |
進(jìn)氣壓力 |
流量 |
升壓 |
進(jìn)氣溫度 |
轉(zhuǎn)速 |
ARF-295 |
6P-110KW |
101.3 KPa |
145.8m3/min |
29.4KPa |
<40℃ |
980r/min |
生產(chǎn)線自2010年投產(chǎn)運(yùn)行以來(lái),一次風(fēng)機(jī)出口壓力不足,火焰無(wú)力度,工作壓力不能達(dá)到理想值,煤管用風(fēng)調(diào)節(jié)受限制,造成窯前飛砂重,熟料立升重偏低,熟料游離氧化鈣的合格率低,頭負(fù)壓波動(dòng)大,火焰無(wú)力,窯日產(chǎn)量在5600噸左右,且極不穩(wěn)定,熟料質(zhì)量差,熱耗高。
1 原因分析
經(jīng)過(guò)多次討論原因分析,我們認(rèn)為:頭煤燃燒不充分,是造成窯尾溫度高、預(yù)熱器系統(tǒng)結(jié)皮嚴(yán)重易堵、窯內(nèi)過(guò)渡帶頻繁結(jié)圈的最主要原因,并造成窯內(nèi)還原氣氛嚴(yán)重,使液相提前在過(guò)渡帶出現(xiàn),形成結(jié)圈。而煤粉的細(xì)度控制過(guò)粗時(shí),煤粉的不完全燃燒現(xiàn)象更嚴(yán)重,結(jié)圈現(xiàn)象更為頻繁。
而一次風(fēng)機(jī)壓力不足,煤粉打散效果不好,風(fēng)煤混合差是造成頭煤不能充分燃燒的最根本原因。因此需提高窯頭一次風(fēng)機(jī)風(fēng)量,提高風(fēng)機(jī)出口風(fēng)壓,但風(fēng)機(jī)地腳螺栓已定,更換更大風(fēng)量和升壓高的風(fēng)機(jī)不現(xiàn)實(shí),而根據(jù)羅芡風(fēng)機(jī)機(jī)械特性,羅芡風(fēng)機(jī)風(fēng)量Q、軸功率P、轉(zhuǎn)速存在以下關(guān)系:Q1/Q2=n1/n2,P1/P2=n1/n2,即轉(zhuǎn)速越高,風(fēng)量、軸功率越大,如其改為變頻器控制,并將變頻器運(yùn)行頻率設(shè)置為60HZ ,提高羅芡風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速,進(jìn)而提高風(fēng)量,提高風(fēng)速,使火焰明亮有力,煤粉能充分燃燒,減少二次風(fēng)對(duì)它的沖擊,減少窯頭負(fù)壓的波動(dòng),進(jìn)而提高窯產(chǎn)質(zhì)量,這在理論是是可行的。
2 改進(jìn)過(guò)程
因軟啟動(dòng)主回路與變頻器主回路基本相同,故一次回路只需拆除軟啟動(dòng),但二次回路區(qū)別較大,因此不僅拆除控制回路電纜,同時(shí)在DCS 程序中需增加驅(qū)動(dòng)、速度返饋信號(hào),變頻器控制原理圖如圖1所示。
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圖1 變頻器控制原理圖
圖1中為防止電機(jī)在低速運(yùn)行時(shí)因電機(jī)制冷風(fēng)扇風(fēng)量變小,散熱能力差,電機(jī)繞阻溫度高,故增加恒速冷卻風(fēng)機(jī),保證電機(jī)在低頻率的冷卻效果。但變頻器參數(shù)設(shè)置是改進(jìn)的技術(shù)難題,主要有兩點(diǎn):1、羅芡風(fēng)機(jī)是恒轉(zhuǎn)矩負(fù)載,不能簡(jiǎn)單按風(fēng)機(jī)、水泵平方型負(fù)載的參數(shù)設(shè)置;2、變頻器從50HZ設(shè)為60HZ,其參數(shù)設(shè)置是不同的。如參數(shù)調(diào)整不當(dāng),將造成電機(jī)過(guò)流甚至燒壞電機(jī)。通過(guò)反復(fù)調(diào)試,我們摸索出了變頻器運(yùn)用在羅芡風(fēng)機(jī)電機(jī)的參數(shù)最佳數(shù)值,同時(shí)利用變頻器在60HZ 時(shí)是恒功率運(yùn)行和變頻器輸出電壓不超過(guò)輸入電壓特性,提高變頻器輸出電壓,降低電機(jī)電流,將變頻器基本頻率設(shè)置為60HZ ,保證電機(jī)在60HZ運(yùn)行時(shí)不過(guò)流燒壞電機(jī)。變頻器主要參數(shù)設(shè)置如表2所示。
表2 變頻器主要參數(shù)設(shè)置
參數(shù)代碼 |
參數(shù)設(shè)置值 |
參數(shù)含義 |
說(shuō)明 |
9905 |
450V |
電機(jī)額定電壓 |
即變頻器輸出電壓,設(shè)為此值是滿足電機(jī)在60HZ運(yùn)行時(shí)不超額定電流 |
9907 |
60HZ |
電機(jī)額定頻率 |
|
9908 |
1176 |
電機(jī)額定轉(zhuǎn)速 |
由f1/f2=n1/n2計(jì)算得出 |
1105 |
60HZ |
給定值上限 |
|
2008 |
60HZ |
最大頻率 |
|
2605 |
1 |
線性 |
即u/f恒定 |
3 改進(jìn)效果
改進(jìn)后電機(jī)運(yùn)行正常,無(wú)異常,轉(zhuǎn)速增加,羅芡風(fēng)機(jī)出口風(fēng)壓明顯增大,具體運(yùn)行狀態(tài)見(jiàn)表3所示。
表3 空機(jī)運(yùn)行情況
給定頻率/HZ |
運(yùn)行電流/A |
轉(zhuǎn)速/(r/min) |
功率/kW |
直流電壓/V |
輸出電壓/V |
風(fēng)機(jī)出口風(fēng)壓/kPa |
48 |
152 |
950 |
73 |
555 |
352 |
21 |
49 |
155 |
970 |
78 |
555 |
367 |
22 |
50 |
158 |
990 |
83 |
555 |
383 |
23 |
51 |
161 |
1010 |
88 |
555 |
397 |
24 |
52 |
167 |
1030 |
93 |
555 |
406 |
25 |
53 |
174 |
1050 |
98 |
555 |
407 |
26 |
54 |
182 |
1070 |
100 |
555 |
405 |
27.5 |
55 |
192 |
1080 |
102 |
555 |
406 |
28 |
56 |
195 |
1100 |
104 |
555 |
408 |
29 |
57 |
197 |
1120 |
105 |
555 |
408 |
30 |
58 |
199 |
1140 |
108 |
555 |
408 |
33 |
59 |
202 |
1154 |
110 |
555 |
408 |
35 |
60 |
206 |
1176 |
112 |
555 |
408 |
38 |
表4 投料運(yùn)行狀態(tài)比較
名稱(chēng) |
運(yùn)行電流/A |
頻率/HZ |
功率/kWh |
轉(zhuǎn)速 |
輸出電壓/V |
風(fēng)機(jī)出口風(fēng)壓/kPa |
變頻器 |
186 |
51 |
102 |
|
397 |
38 |
195 |
52 |
105 |
|
402 |
40 | |
軟啟動(dòng) |
163 |
50 |
87 |
|
380 |
30 |
從上表可比較出:在50HZ~55HZ之間,電機(jī)電流、功率均較高,但小于額定電流和額定功率,在可控范圍之內(nèi),對(duì)電機(jī)無(wú)影響,電機(jī)繞阻外殼溫度在50℃左右,風(fēng)機(jī)運(yùn)行無(wú)異常,但出口風(fēng)壓明顯升高,較改進(jìn)前提高8~10KP,意味著羅芡風(fēng)機(jī)送風(fēng)量增加,利于煤粉的充分燃燒,而投料后因窯軸流風(fēng)、旋流風(fēng)的影響,電機(jī)負(fù)荷增加,故變頻器變頻只給定52HZ即滿足窯用風(fēng)。
4 改進(jìn)后對(duì)窯系統(tǒng)影響
(1)將一次風(fēng)機(jī)變頻控制后,噴煤管與改進(jìn)前相比風(fēng)壓明顯變大,中心風(fēng)、軸流風(fēng)、旋流風(fēng)的風(fēng)壓基本都能達(dá)到40kPa以上。 火焰形狀調(diào)整靈活受控,使窯內(nèi)火焰形狀與長(zhǎng)度控制在合理的范圍內(nèi),保證了窯內(nèi)燒成帶的長(zhǎng)度和燒成溫度,而火焰順暢有利、形狀穩(wěn)定,降低了外界環(huán)境干擾,提高窯煅燒的穩(wěn)定性。。
(2)改用變頻器后,由頻率增加來(lái)提高轉(zhuǎn)速,進(jìn)而提高風(fēng)速,增大風(fēng)量,利于煤粉的充分燃燒,窯前明亮,熟料結(jié)粒均齊,致密,熟料立升重提高,篦冷機(jī)料層穩(wěn)定,篦冷機(jī)吹穿現(xiàn)象得到一定的控制,二次風(fēng)溫穩(wěn)定,二次風(fēng)溫能控制在1150℃左右,給窯的正常燃燒營(yíng)造一個(gè)有利的條件,壓力增加后窯頭火焰順暢有力。有效改善風(fēng)煤混合效果,有利于煤粉的充分燃燒,降低熱耗。
(3)使用變頻器控制后煤粉燃燒較好,減少了預(yù)熱器系統(tǒng)結(jié)皮量,大大縮短了結(jié)皮清理時(shí)間,穩(wěn)定了窯系統(tǒng)熱工狀態(tài),同時(shí)也避免因預(yù)熱器系統(tǒng)結(jié)皮堵塞預(yù)熱器現(xiàn)象。
(4)從筒體掃描儀上可以看出,主窯皮逐漸掛平整,輔窯皮基本杜絕頻繁掉落,窯主轉(zhuǎn)的運(yùn)行電流穩(wěn)定。
(5)窯產(chǎn)質(zhì)量提高明顯,熱耗降低,電耗下降,如表5所示。
表5 一次風(fēng)機(jī)運(yùn)行情況表
時(shí)間 |
一次風(fēng)機(jī) |
窯產(chǎn)量/t |
二次風(fēng) 溫/℃ |
熟料 | |||||
電 流/ A |
軸流風(fēng)/kPa |
旋流風(fēng)/kPa |
fCaO |
立升重 |
強(qiáng)度/MPa |
熱耗/(cal/g) | |||
1月 |
184 |
12 |
23.5 |
5512 |
1080 |
1.26 |
1202 |
61.2 |
768.71 |
2月 |
191 |
12 |
23.5 |
5795 |
1060 |
1.12 |
1210 |
61.0 |
719.21 |
3月 |
184 |
13 |
22 |
5901 |
1020 |
1.33 |
1192 |
61 |
736.28 |
4月 |
186 |
12 |
24 |
5708 |
1030 |
1.28 |
1198 |
60.9 |
725.32 |
5月 |
191 |
12 |
24 |
5709 |
1050 |
1.14 |
1201 |
61.2 |
730.26 |
6月 |
196 |
12 |
24 |
5504 |
1050 |
1.26 |
1232 |
62 |
755.57 |
7月 |
196 |
12 |
24 |
5507 |
1080 |
1.37 |
1237 |
61.6 |
714.21 |
1~7月平均數(shù) |
189.7 |
12.14 |
23.57 |
5662 |
1052.8 |
1.25 |
1210 |
61.27 |
735.65 |
8月 |
182 |
15 |
27 |
5914 |
1150 |
1.19 |
1230 |
62.3 |
705.82 |
9月 |
194 |
16 |
28 |
5973 |
1145 |
1.06 |
1241 |
60.2 |
703.49 |
10月 |
196 |
14 |
30 |
6004 |
1120 |
1.07 |
1233 |
60.3 |
691.00 |
11月 |
196 |
14 |
30 |
5900 |
1101 |
0.90 |
1240 |
60.3 |
682 |
1~12月平均數(shù) |
192A |
14.75 Kpa |
28.75Kp |
5947 |
1129 |
1.05 |
1236 |
60.9 |
700.1 |
5 結(jié)束語(yǔ)
窯頭風(fēng)機(jī)改為變頻控制,主要有三個(gè)方面優(yōu)點(diǎn):一是解決了窯頭火焰無(wú)力,煤粉不能充分燃燒的問(wèn)題;二是提高熟料產(chǎn)質(zhì)量,降低熱耗、電耗,經(jīng)濟(jì)效益明顯;三是改用變頻器控制后,可以精細(xì)、有效調(diào)節(jié)用風(fēng)量,更為窯中心風(fēng)、軸流風(fēng)、旋風(fēng)的調(diào)整提供了更大的范圍,為不同窯況的調(diào)節(jié)提供了更大調(diào)節(jié)空間,對(duì)窯煅燒是相當(dāng)有利的。