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5000t/d預(yù)分解窯窯頭一次風(fēng)機(jī)的變頻改造及效果

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2018-03-17  瀏覽次數(shù):43
核心提示:0前言預(yù)分解窯系統(tǒng)一次風(fēng)機(jī)的主要作用是窯頭煤粉的輸送和供給煤粉燃燒所需的氧,是窯用“燃燒器”主要送風(fēng)工具,而一次風(fēng)量的合

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0  前言

預(yù)分解窯系統(tǒng)一次風(fēng)機(jī)的主要作用是窯頭煤粉的輸送和供給煤粉燃燒所需的氧,是窯用“燃燒器”主要送風(fēng)工具,而一次風(fēng)量的合理調(diào)節(jié),是實(shí)現(xiàn)窯熟料高產(chǎn)低耗的關(guān)鍵前提。

我公司制造二廠兩條5000t/d生產(chǎn)線的預(yù)熱器采用的是五級(jí)雙系列,窯一次風(fēng)機(jī)采用的是中國(guó)長(zhǎng)沙鼓風(fēng)機(jī)廠的羅茨風(fēng)機(jī)。其參數(shù)見(jiàn)表1所示:。

表1  一次風(fēng)機(jī)主要性能參數(shù)表

型號(hào)

電機(jī)功率

進(jìn)氣壓力

流量

升壓

進(jìn)氣溫度

轉(zhuǎn)速

ARF-295

6P-110KW

101.3 KPa

145.8m3/min

29.4KPa

<40℃

980r/min

 

生產(chǎn)線自2010年投產(chǎn)運(yùn)行以來(lái),一次風(fēng)機(jī)出口壓力不足,火焰無(wú)力度,工作壓力不能達(dá)到理想值,煤管用風(fēng)調(diào)節(jié)受限制,造成窯前飛砂重,熟料立升重偏低,熟料游離氧化鈣的合格率低,頭負(fù)壓波動(dòng)大,火焰無(wú)力,窯日產(chǎn)量在5600噸左右,且極不穩(wěn)定,熟料質(zhì)量差,熱耗高。

1   原因分析

經(jīng)過(guò)多次討論原因分析,我們認(rèn)為:頭煤燃燒不充分,是造成窯尾溫度高、預(yù)熱器系統(tǒng)結(jié)皮嚴(yán)重易堵、窯內(nèi)過(guò)渡帶頻繁結(jié)圈的最主要原因,并造成窯內(nèi)還原氣氛嚴(yán)重,使液相提前在過(guò)渡帶出現(xiàn),形成結(jié)圈。而煤粉的細(xì)度控制過(guò)粗時(shí),煤粉的不完全燃燒現(xiàn)象更嚴(yán)重,結(jié)圈現(xiàn)象更為頻繁。

而一次風(fēng)機(jī)壓力不足,煤粉打散效果不好,風(fēng)煤混合差是造成頭煤不能充分燃燒的最根本原因。因此需提高窯頭一次風(fēng)機(jī)風(fēng)量,提高風(fēng)機(jī)出口風(fēng)壓,但風(fēng)機(jī)地腳螺栓已定,更換更大風(fēng)量和升壓高的風(fēng)機(jī)不現(xiàn)實(shí),而根據(jù)羅芡風(fēng)機(jī)機(jī)械特性,羅芡風(fēng)機(jī)風(fēng)量Q、軸功率P、轉(zhuǎn)速存在以下關(guān)系:Q1/Q2=n1/n2,P1/P2=n1/n2,即轉(zhuǎn)速越高,風(fēng)量、軸功率越大,如其改為變頻器控制,并將變頻器運(yùn)行頻率設(shè)置為60HZ ,提高羅芡風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速,進(jìn)而提高風(fēng)量,提高風(fēng)速,使火焰明亮有力,煤粉能充分燃燒,減少二次風(fēng)對(duì)它的沖擊,減少窯頭負(fù)壓的波動(dòng),進(jìn)而提高窯產(chǎn)質(zhì)量,這在理論是是可行的。

2   改進(jìn)過(guò)程

因軟啟動(dòng)主回路與變頻器主回路基本相同,故一次回路只需拆除軟啟動(dòng),但二次回路區(qū)別較大,因此不僅拆除控制回路電纜,同時(shí)在DCS 程序中需增加驅(qū)動(dòng)、速度返饋信號(hào),變頻器控制原理圖如圖1所示。

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圖1  變頻器控制原理圖

圖1中為防止電機(jī)在低速運(yùn)行時(shí)因電機(jī)制冷風(fēng)扇風(fēng)量變小,散熱能力差,電機(jī)繞阻溫度高,故增加恒速冷卻風(fēng)機(jī),保證電機(jī)在低頻率的冷卻效果。但變頻器參數(shù)設(shè)置是改進(jìn)的技術(shù)難題,主要有兩點(diǎn):1、羅芡風(fēng)機(jī)是恒轉(zhuǎn)矩負(fù)載,不能簡(jiǎn)單按風(fēng)機(jī)、水泵平方型負(fù)載的參數(shù)設(shè)置;2、變頻器從50HZ設(shè)為60HZ,其參數(shù)設(shè)置是不同的。如參數(shù)調(diào)整不當(dāng),將造成電機(jī)過(guò)流甚至燒壞電機(jī)。通過(guò)反復(fù)調(diào)試,我們摸索出了變頻器運(yùn)用在羅芡風(fēng)機(jī)電機(jī)的參數(shù)最佳數(shù)值,同時(shí)利用變頻器在60HZ 時(shí)是恒功率運(yùn)行和變頻器輸出電壓不超過(guò)輸入電壓特性,提高變頻器輸出電壓,降低電機(jī)電流,將變頻器基本頻率設(shè)置為60HZ ,保證電機(jī)在60HZ運(yùn)行時(shí)不過(guò)流燒壞電機(jī)。變頻器主要參數(shù)設(shè)置如表2所示。

表2  變頻器主要參數(shù)設(shè)置

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參數(shù)代碼

參數(shù)設(shè)置值

參數(shù)含義

說(shuō)明

9905

450V

電機(jī)額定電壓

即變頻器輸出電壓,設(shè)為此值是滿足電機(jī)在60HZ運(yùn)行時(shí)不超額定電流

9907

60HZ

電機(jī)額定頻率

 

9908

1176

電機(jī)額定轉(zhuǎn)速

由f1/f2=n1/n2計(jì)算得出

1105

60HZ

給定值上限

 

2008

60HZ

最大頻率

 

2605

1

線性

即u/f恒定

3  改進(jìn)效果

改進(jìn)后電機(jī)運(yùn)行正常,無(wú)異常,轉(zhuǎn)速增加,羅芡風(fēng)機(jī)出口風(fēng)壓明顯增大,具體運(yùn)行狀態(tài)見(jiàn)表3所示。

表3  空機(jī)運(yùn)行情況

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給定頻率/HZ

運(yùn)行電流/A

轉(zhuǎn)速/(r/min)

功率/kW

直流電壓/V

輸出電壓/V

風(fēng)機(jī)出口風(fēng)壓/kPa

48

152

950

73

555

352

21

49

155

970

78

555

367

22

50

158

990

83

555

383

23

51

161

1010

88

555

397

24

52

167

1030

93

555

406

25

53

174

1050

98

555

407

26

54

182

1070

100

555

405

27.5

55

192

1080

102

555

406

28

56

195

1100

104

555

408

29

57

197

1120

105

555

408

30

58

199

1140

108

555

408

33

59

202

1154

110

555

408

35

60

206

1176

112

555

408

38

表4  投料運(yùn)行狀態(tài)比較

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名稱(chēng)

運(yùn)行電流/A

頻率/HZ

功率/kWh

轉(zhuǎn)速

輸出電壓/V

風(fēng)機(jī)出口風(fēng)壓/kPa

變頻器

186

51

102

 

397

38

195

52

105

 

402

40

軟啟動(dòng)

163

50

87

 

380

30

從上表可比較出:在50HZ~55HZ之間,電機(jī)電流、功率均較高,但小于額定電流和額定功率,在可控范圍之內(nèi),對(duì)電機(jī)無(wú)影響,電機(jī)繞阻外殼溫度在50℃左右,風(fēng)機(jī)運(yùn)行無(wú)異常,但出口風(fēng)壓明顯升高,較改進(jìn)前提高8~10KP,意味著羅芡風(fēng)機(jī)送風(fēng)量增加,利于煤粉的充分燃燒,而投料后因窯軸流風(fēng)、旋流風(fēng)的影響,電機(jī)負(fù)荷增加,故變頻器變頻只給定52HZ即滿足窯用風(fēng)。

4   改進(jìn)后對(duì)窯系統(tǒng)影響

(1)將一次風(fēng)機(jī)變頻控制后,噴煤管與改進(jìn)前相比風(fēng)壓明顯變大,中心風(fēng)、軸流風(fēng)、旋流風(fēng)的風(fēng)壓基本都能達(dá)到40kPa以上。 火焰形狀調(diào)整靈活受控,使窯內(nèi)火焰形狀與長(zhǎng)度控制在合理的范圍內(nèi),保證了窯內(nèi)燒成帶的長(zhǎng)度和燒成溫度,而火焰順暢有利、形狀穩(wěn)定,降低了外界環(huán)境干擾,提高窯煅燒的穩(wěn)定性。。

(2)改用變頻器后,由頻率增加來(lái)提高轉(zhuǎn)速,進(jìn)而提高風(fēng)速,增大風(fēng)量,利于煤粉的充分燃燒,窯前明亮,熟料結(jié)粒均齊,致密,熟料立升重提高,篦冷機(jī)料層穩(wěn)定,篦冷機(jī)吹穿現(xiàn)象得到一定的控制,二次風(fēng)溫穩(wěn)定,二次風(fēng)溫能控制在1150℃左右,給窯的正常燃燒營(yíng)造一個(gè)有利的條件,壓力增加后窯頭火焰順暢有力。有效改善風(fēng)煤混合效果,有利于煤粉的充分燃燒,降低熱耗。

(3)使用變頻器控制后煤粉燃燒較好,減少了預(yù)熱器系統(tǒng)結(jié)皮量,大大縮短了結(jié)皮清理時(shí)間,穩(wěn)定了窯系統(tǒng)熱工狀態(tài),同時(shí)也避免因預(yù)熱器系統(tǒng)結(jié)皮堵塞預(yù)熱器現(xiàn)象。

(4)從筒體掃描儀上可以看出,主窯皮逐漸掛平整,輔窯皮基本杜絕頻繁掉落,窯主轉(zhuǎn)的運(yùn)行電流穩(wěn)定。

(5)窯產(chǎn)質(zhì)量提高明顯,熱耗降低,電耗下降,如表5所示。

表5  一次風(fēng)機(jī)運(yùn)行情況表

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時(shí)間

一次風(fēng)機(jī)

窯產(chǎn)量/t

二次風(fēng)

溫/℃

熟料

電 流/

A

軸流風(fēng)/kPa

旋流風(fēng)/kPa

fCaO

立升重

強(qiáng)度/MPa

熱耗/(cal/g)

1月

184

12

23.5

5512

1080

1.26

1202

61.2

768.71

2月

191

12

23.5

5795

1060

1.12

1210

61.0

719.21

3月

184

13

22

5901

1020

1.33

1192

61

736.28

4月

186

12

24

5708

1030

1.28

1198

60.9

725.32

5月

191

12

24

5709

1050

1.14

1201

61.2

730.26

6月

196

12

24

5504

1050

1.26

1232

62

755.57

7月

196

12

24

5507

1080

1.37

1237

61.6

714.21

1~7月平均數(shù)

189.7

12.14 

23.57

5662

1052.8

1.25

1210

61.27

735.65

8月

182

15

27

5914

1150

1.19

1230

62.3

705.82

9月

194

16

28

5973

1145

1.06

1241

60.2

703.49

10月

196

14

30

6004

1120

1.07

1233

60.3

691.00

11月

196

14

30

5900

1101

0.90

1240

60.3

682

1~12月平均數(shù)

192A

14.75 Kpa

28.75Kp

5947

1129

1.05

1236

60.9

700.1

5  結(jié)束語(yǔ)

窯頭風(fēng)機(jī)改為變頻控制,主要有三個(gè)方面優(yōu)點(diǎn):一是解決了窯頭火焰無(wú)力,煤粉不能充分燃燒的問(wèn)題;二是提高熟料產(chǎn)質(zhì)量,降低熱耗、電耗,經(jīng)濟(jì)效益明顯;三是改用變頻器控制后,可以精細(xì)、有效調(diào)節(jié)用風(fēng)量,更為窯中心風(fēng)、軸流風(fēng)、旋風(fēng)的調(diào)整提供了更大的范圍,為不同窯況的調(diào)節(jié)提供了更大調(diào)節(jié)空間,對(duì)窯煅燒是相當(dāng)有利的。

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